聚沙成塔挖潜力——河北钢铁集团邯钢公司焦化厂降低耐材成本纪实

06.07.2015  18:54

聚沙成塔挖潜力

——河北钢铁集团邯钢公司焦化厂降低耐材成本纪实

在企业生产成本的计算中,耐材成本的消耗犹如“芝麻粒”,所占成本比例微小。在焦化厂,耐材成本吨焦目标仅为0.17元。然而,严峻的市场形势下,该厂对成本计划完成度要求“滴水不漏”,“流沙”也不能放过,不但要捡“西瓜”,也不忘捡起“芝麻”。

今年以来,该厂全方位降成本,在降低耐材费用上严抓细管,成效明显:1——6月份,该厂综合耐材成本实现2个月为“零成本”。

内外兼修,“护驾”焦炉顺行

“耐材的消耗过快,一方面增加了成本,另一方面也是由于设备维护不到位造成的。如果能进一步减缓耐材消耗速度,那么换来的是“既降低了成本、又保证了焦炉顺行”的双赢结果。”该厂生产技术科科长苗社华说道。

耐材的消耗与焦炉的设计、砌筑、烘炉和开工投产后的使用等各个环节,都有密切关系。例如,开关炉门、装煤出焦等操作造成冷热激变的温度冲击和机械的碰撞、挤压、摩擦作用,以及煤气中某些有害物质的侵蚀,炉体各部位会逐渐产生损坏。或者,在燃烧室端部火道产生裂纹及轻度剥蚀,炉头顶部也出现一些不规则裂纹与裂缝,炉子剥蚀则逐渐向深度及广度蔓延。以后,墙面又出现第二道裂缝,装煤孔附近及其它部位也开始出现裂缝。随着裂缝的增多、增大和剥蚀的扩大,炉体不断伸长,炉柱曲度增大,砌体各部位特别是炉头产生变形、错台、掉砖甚至倒塌。此时,就是更换耐材的时候。

“为延长焦炉炉体寿命,降低耐材消耗。我们实行‘内外兼修’的策略:一方面,我们对外实行总承包制,从源头抓实物质量,对供货方实行“一票否决”,如果出现严重质量事故,达不到使用寿命,将永远取消其合作资格;另一方面,我们加强内部焦炉工艺管理,通过强化焦炉标准化操作,降低对耐材的损耗。”苗社华分析说。

提升焦炉操作水平是个细致和耐心活儿。该厂多方位入手,加强铁件管理工作,按照操作规程,根据炉长、炉柱曲度及时调整弹簧吨位防止炉体膨胀,降低耐材消耗;加强测温工的标准化操作,根据炉温变化及时调整煤气流量、压力,确保炉温均匀,避免出现生焦或过火焦,结焦时间过长过短或不按计划出焦,造成推焦困难,使炉墙变形的情况;加强焦炉热维修工作,提升装煤车、推焦车司机的标准化操作,减少对焦炉的机械损坏。推焦车、拦焦车在出炉过程中按照规定提前5分钟打开炉门,不准超过5分钟,出完焦后,及时关闭炉门;及时调整装煤车揭盖机构的下降速度,减少对装煤孔的冲击。

严格管理,提升耐材寿命

在该厂耐材的消耗中,1号干熄焦的耐材成本居高不下,成为“老大难”。

干熄焦炉内部耐材损坏最为严重的有两个部位,一个是斜道区牛腿,另一个是一次除尘器挡墙。此外,干熄炉炉口部位,由于频繁开闭炉盖,温差变化大,不可避免产生损坏。

只有从指标上严格要求,不出丝毫差错,才能保证干熄炉平稳成产,从而对耐材起到温柔的保护作用。”该厂负责1号干熄焦生产的车间副主任殷立强说道。在生产中,他们总结出一套完整的经验,一是尽量避免系统停炉次数,特备是炉体彻底降温次数;二是冷炉后系统恢复作业方式选择:尽量采用温风干燥+煤气烘炉的方式,少采用温风+投红焦的方式,直接投红焦烘炉作业中应将冷焦至少装至斜道以上部分,否则红焦直接装入冷却段,将给炉体各部分都带来极大的损坏,冷却段部分易出现侵蚀或炸裂现象,导致出现冷却断异常损坏带。三是加强日常运行中炉温管理,确保炉体各部分径向温度均匀,T3、T4温度各点温度差控制在50摄氏度以内,超出范围通过调整调料棒调节。

他们甚至不定期就要完善操作规程,对指标控制及其苛刻,例如,规定干熄炉降温时T6温度从950摄氏度降到600摄氏度,降温速度不超过每小时70摄氏度,通过控制风量、排焦量来进行调节。升温时,T6由300——700摄氏度,升温速度不得超过每小时30摄氏度,T6为700摄氏度以上时,升温速度不得超过每小时50摄氏度。

通过“三步走”,干熄焦年修的周期由1年延长到了2年。

来源:河北钢铁邯钢版  作者: 高晓宇