平时练绝艺关键时刻解难题———河北钢铁邯钢职工创新创效侧记
20141115中国冶金报[3版]
平时练绝艺关键时刻解难题
———河北钢铁邯钢职工创新创效侧记
本报记者 吴兆军
在河北钢铁集团邯钢公司的各条生产产线上,不同岗位的职工以挖潜增效、创新创效为目标,苦练技艺,解决生产“瓶颈”,成为邯钢一道道亮丽的风景线。日前,《中国冶金报》记者走进邯钢公司,近距离感受该公司的挖潜降耗热潮。
让干熄焦成为创效“粮仓”
“增加干熄焦产量,不但可以改善焦炭质量,还能多产蒸汽、多发电,为邯钢增创效益。” 邯钢新区焦化厂干熄焦作业区班长李东虎介绍说。
据了解,干熄焦预存室压力是关乎干熄焦系统压力稳定的关键,预存室压力的波动,容易造成整个循环气系统的不稳定。针对这种情况,李东虎认真分析每一个数据,进行多次实验,制订出预存室压力手动调节的有效方案:将干熄炉料位控制范围由原来的5.5米~1.5米,减少到现在的3.0米~1.0米;排焦量由原来的给料器振幅5%,减少为现在的2%~3%;增减风量间隔时间由原来的不小于15分钟,延长为现在的不小于20分钟。通过一系列操作方法的优化,预存室压力的波动范围由原来的-70帕~70帕,缩小到30帕~50帕,有效地保证整个循环气系统的稳定运行。如今,该厂1号干熄焦已平稳运行3年有余,创效3000余万元。
干熄炉降温是干熄焦年修的重要步骤之一。初期干熄炉降温幅度较大,随着耐材与大气的温差变小,降温速度也越来越慢,一次降温至少要花费5天半的时间。针对这种情况,李东虎认真总结传统降温存在的缺陷,提出一套快速降温的方法:直接打开风机两侧入孔,导入冷空气冷却耐材,既避免了空气经过锅炉、除尘器等设备造成的做功损失,又避免了冷空气被锅炉加热造成的换热效果差的问题。同时,因空气直接进入风机,风量明显变大,从而有效提高了降温速度,一次降温最多只需要3天半的时间,节省了工艺处理时间。如果按照每套干熄焦每年年修一次,每次降温节约2天时间,包括多产的干焦和蒸汽,每年至少可创效157万元。
只要多用心处处生“黄金”
何江峰是邯钢气体厂设备科四档技术主管,是一名工作中善于动脑、处处用心的职工。他提出的许多合理化建议,为企业降本增效工作带来了显著效益。
今年2月份,针对6号制氧机Ⅱ级冷却器排气温度上升的情况何江峰说:“这表明冷却器冷却效果变差了。如果继续下去,将导致压缩机做功效率降低,耗电量增大,运行成本升高。”
能否找一个更有效的方法对冷却器进行清冼?带着这种思路,何江峰认真查阅专业书籍,学习兄弟厂家的经验,不断在铜、铝、不锈钢等材料上做试验。终于,功夫不负有心人,他成功配成了合成清冼剂,经化验各项指标均合格。利用氮压机短暂的停机机会,他与检修职工仅用了4个小时就将冷却器清冼完毕。开机运转后,氮压机二级排气温度比清冼前降低了20摄氏度,而材料成本仅为3000元。
该厂制氧空分装置共有5台蒸汽加热器,蒸汽在加热器中释放热量后,会产生大量冷凝水。这些高温冷凝水通常被直接排放到污水管道,造成很大的资源浪费。如何解决这一问题?经过认真分析,何江峰提出了回收利用方案:一方面将蒸汽加热器的冷凝水引入制氧车间采暖管网,解决车间、运行岗位冬季采暖问题;另一方面将冷却后的冷凝水引入缓冲水箱,然后用热泵送至水站凉水塔。这样,不仅大大节约了循环水的软水补充量,而且有效改善了水质。经测算,实施这样的回收利用方案后,每年可降低生产成本50.8万元。
脑子一转省钱十多万元
连武学是邯钢贮运中心第三原料车间电气作业区区域工程师,他提出的优化改造排水泵站变压器节电方案,年可节约电费12.6万元。
为了进一步节约用电,连武学与同事们一起认真分析作业区内每台设备的耗电情况,优化设备运行方式,制定合理启停时间。一次,他在该中心第三原料场排水泵站检查时,发现这里有2台1250千瓦的变压器,只有在雨季排水时才会全部工作,其余大部分时间都处于非工作状态,无形中耗费了不少电能。
了解了相关情况后,连武学找到第三原料车间电气作业区作业长王军海,说明了情况,并提出了改造方案。对于他提出的节电建议,王军海十分认可,当即同意对变压器进行优化改造:冬季的时候两台变压器全部停用,停止空转;临进入夏时,开启1台变压器;雨季时,再将2台变压器全部开启。