河钢邯钢三炼钢厂:标准化带来新变化
河钢邯钢三炼钢厂:标准化带来新变化
“3月份,车间顺利完成了Q550D等品种钢生产,产品质量稳定提高,各项成本均有较大幅度降低,这是我们严格遵循标准化操作的必然结果。”3月27日上午,在总结会上,河钢邯钢三炼钢厂连铸车间主任程晓总结说。
该厂连铸车间操作岗位职工大都有15年以上连铸机操作经历,熟悉设备和工艺流程,对事故的预判和处理有着丰富的经验。可推行标准化前,该车间操作事故时有发生。尤其是每年夏季高温天气漏钢事故难以杜绝。一次漏钢的经济损失,让该车间干部职工深感焦虑和不安,而漏钢后超负荷的抢修,又让他们疲于奔波。
如何杜绝事故?成为他们不得不思考、也必须去思考的问题。
而改变,始于推行标准化操作。
人的因素是生产稳定顺行关键所在。该车间管理层意识到,正是由于“经验化”操作模式造成了生产波动、事故不断的被动局面。不同职工的操作经验存在差异,使操作过程产生不确定性,为生产埋下了隐患。
必须按照公司要求,大力推行标准化操作,这成为该车间干部职工的共识。
于是,结合生产实际和该厂工序要求,该车间重新梳理各岗位作业标准,将标准化执行情况纳入到红旗班的评比中,每月按排名奖励考核。此外,从操作技能培训入手,请技术主管授课,每周定期组织职工学习。面对培训、考试以及严格的考核制度,一开始许多职工不能理解,有人发牢骚说,“浇钢已经20年了,怎么操作还需要教呀?”“中间包对中根本不用测量,凭我们多年的经验,目测就能看出来正不正。”针对这些职工,车间技术员总是耐心解释,逐步改变大家的观念。
随着车间不断自查和标准化制度被贯彻执行,标准化操作逐渐成为了职工的一种习惯。大包每5炉排渣一次、中包升水口高度不超过20毫米、中包横向对中不超过5毫米、中包纵向对中不超过2毫米等要求已经深入人心。
“中包操作数量化,干起活来也有了章法,准备时不用着急,生产过程中不紧张,只要各种数据控制在标准范围内,生产就能顺行,再也没有以前那种乱的感觉了。”中包工郭安文对笔者说。职工尝到了标准化操作的甜头,现在他们自觉摒弃了经验化操作习惯,高效地完成了各项生产任务。
推行操作标准化后,带来了可喜变化。3月份,该厂连铸车间铸坯低倍C1.5率达到98%,双边定尺合格率达到98.8%,铸坯质量综合合格率达到99.2%,一连串的数据,体现的是标准化操作模式在促进生产稳定、质量提升方面强大推动力。
来源:河钢邯钢版 作者:于华