河钢唐钢王彬:为设备“换新衣”

25.07.2016  13:04

河钢唐钢王彬:为设备“换新衣

6月28日下午4点半,河钢唐钢热轧部1810连铸作业区停浇后,乙班作业长张辉迅速组织人员进行结晶器振动单元体偏差测量。“偏差多少?”生产技术室专业技术专家王彬问。张辉答:“结晶器针振动偏摆精度小于0.2mm,生产正常。”王彬露出了喜悦的笑容。

今年以来,热轧部积极开展职工岗位技术创新活动,充分发挥专家、技术人员的引领作用,带领职工立足岗位进行小革小改。上半年,该部共收到岗位创新、小革小改、合理化建议等有效提案174项,实现创效500余万元。

1810连铸机结晶器的振动单元体是连铸设备的核心部件,要求具有较高的耐磨性和加工精度,其尺寸精度直接影响产品质量。以前,原配件及备件全部为进口件,价格昂贵不说,进货周期还长,使用寿命仅有1年。”王彬向笔者解释道。为了保证设备正常运行,同时缓解设备费用压力,王彬决心借鉴结晶器窄面陶瓷镀层的成功经验为振动单元体“换新装”,对单元体进行自主修复,最大限度延长它的使用寿命。

此前大修期间,王彬与设备室技术人员一起,对单元体材质和硬度进行检测,发现通过常规手段很难使原有工作面的硬度和精度达到要求。为了解决这一难题,王彬多次到兄弟企业对标学习,大量研读有关陶瓷镀层的专业书籍。与设备室、制作厂家的技术人员进行了深入交流,在保证设备精度满足生产的基础上,自主设计了与热轧部连铸工况相匹配的陶瓷镀层,制定了单元体表面陶瓷化处理措施,确保改造一次成功。

现在线上使用的就是修复件,采用陶瓷镀层材质后,振动单元体精度不仅比原有材质同寿命周期精度提高了1倍,还节约备件费用78万元。”王彬自豪地说。

李梦曦