河钢唐钢为了产品质量,求“变”
河钢唐钢为了产品质量,求“变”
改进操作 提质增效
7月11日10时,河钢唐钢冷轧部高强汽车板厂区连退生产线工艺操作室,青年技术员李建军正在指挥生产一批牌号为DC01的退火产品,当产品规格变为0.7mm时,李建军果断命令操作工:“注意观察退火炉温度,保持带钢运行的平稳性,速度再降低5米/分!”随着主操安久红轻轻滑动鼠标,带钢速度成功降低了5米/分。
该部青年操作骨干将提高重点品种合格率作为下半年攻关的重点,为实现这一目标,各个班组青工将生产线遇到的重点、难点做成PFMI,关键指标形成KPI,每周进行一次交流,为提升产品合格率建立数据库。
7月初,该生产线接到了一批CR340/590DP的汽车双相钢退火产品订单,产品厚度在1.5mm到2.0mm不等。以前,生产这种高强钢时带钢表面常常会出现轻微白斑,严重阻碍了生产线提质增盈步伐。“为了解决这一问题,大家想出了不少高招,虽然取得了一定的效果,但仍不理想。”青工孙宁介绍。为此,他与刘宇等一起对生产线工艺控制参数进行仔细研究,深入对照对标单位的关键控制点,对漂洗系统、加湿等进行调整,重新规范不同钢种的使用参数,最终,460吨CR340/590DP高强产品成功下线,产品合格率达到100%。
操作上的小改变,不仅保证了产品表面质量,满足了客户的需求,而且大大保证了合同兑现率,上个月该品种的合同兑现率达到100%。谈及这些操作上的小改变,李建军深有感触地说道:“实现提质增盈,贵在敢于突破。”
自主改造 确保质量
7月15日下午3点左右,热轧部1810生产线加热炉区域,轧钢点检单元点检员、党员安志华正在剔钢辊道操作柜前,熟练地操作着各个按钮,钢坯顺利通过了剔钢辊道。看到剔钢辊道控制柜改造效果非常理想,安志华脸上露出了开心的笑容。
两个月前,剔钢辊道给安志华出了个大难题:原设计采用的集中控制辊道方式,会在使用过程中对控制柜不断进行改动、修复,使当前控制柜内辊道控制顺序混乱、分组不准确,造成在操作工控制剔钢辊道进行过坯时,时而出现7组辊道不能同时同向转动的状况,时而发生钢坯通过过程中辊道不转的现象,这些情况无疑会对钢坯造成划伤,影响产品质量。
安志华决定对剔钢辊道控制柜进行一次彻底改造,消除设备对产品的影响。他利用平时点检设备的时机,对剔钢辊道控制柜进行实地检查,画电路图,测试辊道分组,利用平时休息时间对线路进行分析,选取合适的元器件。经过一个月的努力,安志华最终确定了一套改造方案。6月14日,利用1810生产线检修的时机,安志华对剔钢辊道控制柜进行了一次大的改造:将各组辊道重新分组,安装控制按钮和信号灯,重新制作控制盘面。经过改造,剔钢辊道控制柜成功实现了分组控制,而且操作更加简单,发现和排查故障更加便捷。
“改造后,操作工对剔钢辊道的控制更加直观,而且简单易学,不会再出现因为反转造成划伤现象了,有效促进了产品质量提高。”安志华自豪地向笔者展示着自己的成果。
张琴 丁善宝