冀中能源邢矿集团油脂分公司科技创新硕果累累

25.12.2015  13:31

冀中能源邢矿集团油脂分公司科技创新硕果累累

2015年,冀中能源邢矿集团油脂分公司坚持“变被动为主动、变经验为科学、变跟随为引领”三变思路,努力朝着行业先进水平靠近,充分发挥科技创新力量,圆满完成三个科技项目建设和八项技术改造,实施成效显著,健全生产工艺,提升产品质量,为企业发展增添动力,促进企业增效发展。

花生酱加工项目以优质花生仁为原料,经过清理除杂、分级筛选和人工手选去除霉变颗粒,通过电磁炒炉加热烘烤,送入半粒机进行半粒的同时脱去红衣和胚芽,分别进行粗磨和细磨两次研磨,所得成品入口细腻爽滑,有浓郁炒花生香味。该项目建成日加量5吨花生酱规模化生产线,投资仅仅1.7万元,依托原有花生油生产线和芝麻生产线等硬件设施,实现一线多能,节约了土建及设备投资40万余元;利用电磁炒炉炒籽实现节能环保,选用优质花生米,有效去除胚芽和具有凝血作用的红衣,保证食品安全,更利于人体的健康。所得产品包括花生酱、芝麻酱和混合酱三种,以满足不同消费者对产品的需求。

物理精炼除味技术先后调研了光电催化、水循环冷却、活性炭吸附、封闭式冷却塔等方案,最终采用低温冷冻为真空系统循环冷却水间接降温,冷却水处于全密闭状态,将脂肪酸等臭味组份完全凝结在冷冻水里,伴有“哈喇味”脂肪酸水蒸汽不再经过冷却塔对外挥发,改造优化后设备运行更稳定,真空效果非常好,蒸汽消耗量降低三分之二,有效达到节能降耗环保生产要求。

按照《邢台市大气污染防治行动计划实施细则》要求,该分公司积极响应上级精神,开展调研燃煤锅炉多套改造方案,在燃煤条件下,准确统计出近年来预榨、浸出等生产车间所需蒸汽或热能消耗数值,综合各厂家燃气锅炉运行能耗、设备效率、节能设施情况及后期维护成本等因素,投资100万元完成2台蒸汽锅炉、2台导热油炉及1台花生炒炉的更换和燃气改造,加装节能降耗设施,在2015年5月完成调试。锅炉及燃气设备运行以来,始终高度重视职工培训与安全事故防范,安全运行无事故,燃气锅炉设备自动化程度高,操作简便,设备运行稳定,工人劳动强度小,每班节省一个用工,同时有效改进生产现场作业环境。

该公司全力开展科技创新同时,充分发挥技术改造在生产经营和发展中的支撑与保障作用,建立成品油抛光过滤车间,进一步做好成品散油装车或灌装前安全过滤,提升油脂透亮度品质,采用全密封磁力驱动泵,较好地保障油品质量,提升现场管理环境。引入12头香油灌装机满足多种规格灌装需求,灌装速度较先之前手工灌装提高六倍,油罐加装液位控制,有效避免溢油事故;灌装机应用独特夹瓶装置,定位精度高,有利于避免因瓶身不正或定位不准造成灌装头压碎玻璃瓶问题,设备运行稳定。在检化验技术方面增加黄曲霉毒素、苯并芘等检验设施,油品指标与检化验技术与外部企业对标,提升质量检验水平。

(张勇)